案例:陶瓷窑炉烟气多污染物协同治理项目
项目背景
华南某知名建筑陶瓷企业为响应环保政策要求,对旗下三条年产2000万㎡的瓷砖生产线进行废气治理改造。陶瓷生产过程中窑炉烟气污染物种类多、成分复杂,传统处理工艺难以稳定达标。项目于2020年6月立项,2021年4月建成投运,总投资约800万元。
废气成分及来源
陶瓷窑炉烟气主要污染物包括:
颗粒物:原料中的黏土、长石等矿物在高温下挥发冷凝形成,粒径细小,浓度200-500mg/m³
SO₂:燃料中含硫及原料中硫酸盐分解产生,浓度500-1000mg/m³
NOx:高温燃烧生成,浓度400-800mg/m³
氟化物:原料中含氟矿物分解,浓度10-30mg/m³
重金属:铅、镉等,主要来自色釉料,浓度0.5-5mg/m³
烟气特点为温度波动大(150-250℃)、湿度高(15-25%)、含尘量大且黏性强。
处理工艺流程
根据陶瓷烟气特性,设计采用"烟气调质+静电除尘+SCR脱硝+湿法脱硫脱氟"的组合工艺:
烟气调质系统
:通过喷淋降温增湿,调节烟气温度和湿度至适宜范围,同时预除尘。
静电除尘系统
:采用三电场卧式静电除尘器,针对细颗粒物捕集效率高,除尘效率≥95%。
SCR脱硝系统
:在280-320℃温度区间内,通过催化剂作用,喷入氨水将NOx还原为N₂,脱硝效率≥85%。
湿法脱硫脱氟系统
:采用双碱法(NaOH/Ca(OH)₂)工艺,在一个吸收塔内同步脱除SO₂和氟化物,脱硫效率≥95%,脱氟效率≥90%。
重金属处理单元
:在湿法系统中加入重金属捕捉剂,形成不溶性沉淀去除。
系统配置完善的自动控制系统,实现各单元协调运行和优化控制。
最终效果
项目验收监测数据显示,处理后烟气各项指标均达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)修改单要求:
颗粒物:9.2mg/m³(标准限值20mg/m³)
SO₂:45mg/m³(标准限值50mg/m³)
NOx:90mg/m³(标准限值150mg/m³)
氟化物:2.3mg/m³(标准限值3mg/m³)
铅及其化合物:0.08mg/m³(标准限值0.1mg/m³)
系统运行稳定可靠,年运行费用约150万元,但避免了因环保不达标导致的停产风险,同时改善了厂区及周边环境质量。